雙層卸灰閥自動控制改造,提高除塵效果。
一燒機頭電除塵原雙層卸灰閥由崗位工手動控制,極容易造倉體漏風(fēng),影響電除塵效果,造成環(huán)保事故,且浪費人力資源,維修車間電氣工段組織專題會議,拿出改造方案,通過安裝限位開關(guān),做料位信號,制作配套遠(yuǎn)程控制畫面,由原來的人工手動改為自動控制,當(dāng)檢測到料位低時,卸灰閥自動開啟,消除漏風(fēng),提高電除塵效果,節(jié)約人力資源,達(dá)到高效除塵的效果。
除鐵器控制柜整體位移,確保人員設(shè)備雙安全。
成四除鐵器控制柜原裝設(shè)位置離皮帶較近,只有80公分,給崗位操作及設(shè)備檢查維護帶來極大不便,存在較大的安全隱患。維修車間現(xiàn)利用檢修時段對成4除鐵器控制柜及線路進行重新改造安裝,將除鐵器控制柜從原安裝位置向南側(cè)移動近3米多,對線路進行規(guī)范整改,極大的方便對設(shè)備維護保養(yǎng)及崗位操作,確保了人員與設(shè)備的雙重安全。
除塵設(shè)備與主體設(shè)備增加聯(lián)鎖,消除現(xiàn)場揚塵。
配料區(qū)域配一帶新增沸騰床除塵設(shè)備,通過自動化改造,將其中三臺與生灰皮帶秤聯(lián)鎖啟停,且可通過皮帶秤流量自動調(diào)節(jié)水量大小,其余四臺與主設(shè)備聯(lián)鎖啟停。原1#、原2#皮帶,ER6#帶新增點式除塵17臺,均與主設(shè)備聯(lián)鎖啟停。上述除塵設(shè)備不僅改善了皮帶下料的揚塵較大的環(huán)保污染問題,且減少用水、電成本,降低噪音污染,節(jié)省相關(guān)人力資源。
維修人員小技小改,達(dá)到除塵效果。
維修車間點檢員在對設(shè)備點巡檢過程中,發(fā)現(xiàn)成10#皮帶機尾除塵到皮帶下料口處存在較大的揚塵現(xiàn)象,造成環(huán)境污染,附近安裝的金屬探測感應(yīng)器控制箱受揚塵干擾嚴(yán)重,影響設(shè)備現(xiàn)場測量真實值,加重對設(shè)備的腐蝕。維修車間通過在揚塵口上端加裝了一臺軸流風(fēng)機進行簡單改造,將揚塵抽入布袋,從而避免了揚塵對環(huán)境的污染及對金屬探測感應(yīng)器等關(guān)鍵設(shè)備的腐蝕。(李少波)