近期,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠干部職工立足崗位,開動腦筋,不斷開創(chuàng)降本工作新思路、新空間,進一步激活鐵前高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)生動力,助力企業(yè)早日實現(xiàn)“國內(nèi)一流、行業(yè)領先”總目標。
“雙”改“單”驅(qū)動 降低能源浪費
該單位原料系統(tǒng)KJ1皮帶作用是把地倉球團和塊礦運送至高架料倉,KJ2皮帶是把焦炭從地倉運輸至高架料倉。實際生產(chǎn)中,為保障皮帶機輸送量穩(wěn)定,必須同時開啟兩臺皮帶運輸電機,導致用電量成本倍增。
為解決以上問題,設備技術(shù)人員決定拆除給料機,通過將兩臺皮帶驅(qū)動運輸電機改為一臺驅(qū)動,調(diào)整焦炭、球團、塊礦倉嘴,加裝液壓插板閥等措施,成功實現(xiàn)了原料流量控制穩(wěn)定。改造后,單臺驅(qū)動皮帶運輸電機運轉(zhuǎn)就可滿足生產(chǎn)要求,隨時可進行切換,且大幅降低了生產(chǎn)用電消耗和備件費用,預計年可降低成本235萬元。
巧增托輥裝置 延長設備壽命
據(jù)了解,該單位高爐上料區(qū)域2#主皮帶平行支架因相鄰間距為3米,在皮帶運行中,容易出現(xiàn)中下支架斷裂、托輥損壞等現(xiàn)象,不利于正常安全生產(chǎn),且導致設備使用周期縮短。
為確保安全生產(chǎn),該單位通過在皮帶回帶相鄰支架中間位置新增皮帶支架和下托輥,并使支架與原支架處于同一水平線上,一舉消除了支架斷裂、托輥損壞難題。改造后,不僅單個托輥及支架承受載荷較以前減輕50%,托輥和皮帶使用壽命延長2倍以上,而且確保了安全生產(chǎn),年可創(chuàng)效15萬元。
環(huán)型、星型共用 保障生產(chǎn)穩(wěn)順
1#、2#高爐頂壓控制和TRT機組運轉(zhuǎn)通過光纖環(huán)網(wǎng)實現(xiàn)通訊,爐頂壓力設定信號和控制信號均通過網(wǎng)絡通訊來實現(xiàn),網(wǎng)絡的穩(wěn)定程度關(guān)乎設備穩(wěn)定運行。
針對以上問題,該單位決定對網(wǎng)絡拓撲進行改進,通過將1#、2#高爐和TRT網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)由環(huán)型改為星型,實現(xiàn)三者之間光纖直連;其他實時性要求不高的站點,通過環(huán)網(wǎng)進行通訊,并使星型網(wǎng)絡和環(huán)型網(wǎng)絡在布袋PLC室通過網(wǎng)線連接。改造后,可大幅減少網(wǎng)絡波動引起的TRT機組、高爐頂壓等設備異常現(xiàn)象,保障了生產(chǎn)穩(wěn)順。預計年可增效5萬余元。(吉艷琴)