本報通訊員 姬云鵬
看著高速運轉的機組,聽著機械的轟鳴,難以想象這樣龐大的設備僅需2小時左右就可實現從停機至滿載運行。最初,這樣的成績只是一個設想,但現在,在首鋼通鋼能源事業(yè)部制氧一作業(yè)區(qū)職工們的努力拼搏下變?yōu)楝F實。
自制“興奮劑”
空壓機組啟車提速3小時
自2020年1月份起,如何縮短空壓機組臨時啟車時間就被列入到該作業(yè)區(qū)的攻關課題中。空壓機臨時啟車浪費時間,啟車前空壓機空耗電量達10500千瓦時,2020年6月份啟車時間長達5小時,如何節(jié)能降耗成為該作業(yè)區(qū)攻關小組的頭號難題。通過長時間的經驗積累,多次理論的反復論證,該作業(yè)區(qū)攻關小組提出設想:將原工序中的下塔精餾工序提前,減少啟動時間。在多次嘗試下,該作業(yè)區(qū)攻關小組于2021年4月份將啟車時間縮短至2.5小時。目前,該作業(yè)區(qū)空壓機組從臨時啟車到產出氮氣、氧氣,運行時間僅需2小時,較之前機組效率整整提速3小時,單機組每次啟??晒?jié)約用電3萬余千瓦時,更重要的是緩解了后續(xù)生產急需氧氣、氮氣的供應緊張狀況,為后續(xù)生產提供了保障。
實施“咽喉手術”
活塞氬泵改造治標治本
由于設備長期運行,空分中壓活塞氬泵缸與軸密封磨損嚴重,密封效果差,造成漏液。漏液易造成曲軸箱皮帶受凍、斷裂。此泵整體為進口件,型號特殊,重新購買配件周期長,工作環(huán)境安全性也得不到保障。對此,該作業(yè)區(qū)職工大膽對閑置的其他型號缸體進行技術改造,自行設計加工異形法蘭,將氧二泵體與氧一曲軸箱進行連接,同時設計加工行程螺桿及調節(jié)螺母,調節(jié)活塞泵行程,避免因現場條件變化發(fā)生頂缸設備事故;對泵體與塔壁連接管路進行重新配作;安裝調試后,設備運行穩(wěn)定,漏液現象消失,每小時輸送流量由500立方米提升到600立方米,不僅安全性進一步提升,而且可減少損失28萬余元。
《中國冶金報》(2021年11月02日 08版八版)