一個創(chuàng)新,能夠變廢為寶,創(chuàng)效幾百萬,重慶鋼鐵物流運輸部區(qū)域工程師陳乾把這個“異想天開”的事情變?yōu)榱爽F(xiàn)實......
以前,重慶鋼鐵廢鋼加工中心應(yīng)急堆場堆積鋼渣2000余噸,因鋼渣堆積過多,占用場地大,急需處理。
這鋼渣是怎么來的呢?
原來,廢鋼經(jīng)過抓鋼機處理后,會遺留單個體積較小的廢鋼和渣灰,這部分渣料含鋼量極高,但目前無法利用,只能當(dāng)作礦料處理,白白浪費大批量的鋼成分。
作為一名專業(yè)的設(shè)備技術(shù)人員,觀察設(shè)備運行狀態(tài),提出優(yōu)化思路及方案是陳乾每天反復(fù)琢磨的事情。通過觀察分析廢鋼加工中心廢鋼處理方式和流程,陳乾發(fā)現(xiàn),將鋼渣變?yōu)閺U鋼利用,其差值在1300-1700元左右,2000余噸的鋼渣篩分出來,即可獲得可觀效益。
為此,陳乾便開始仔細琢磨,如何有效回收渣料里面的鋼成分?帶著這個問題,陳乾利用工余時間與作業(yè)區(qū)的人員交流探討,最終決定發(fā)明創(chuàng)新改造振動式鋼渣篩分裝置。
點子有了,接下來就是行動。陳乾聯(lián)合設(shè)備維護人員利用現(xiàn)有振動給料機、振打電機及附屬設(shè)施,自主設(shè)計、制作、安裝振動式鋼渣篩分裝置,用廢舊鋼坯做底座,250MM工字梁做立柱,加上庫存的皮帶機振動篩壓簧連接、圓鋼制作篩分網(wǎng)格、簡易的控制程序,僅用8天時間,就完成了裝置制作安裝試車,實現(xiàn)了鋼材和渣灰分離。渣料出鋼率從0%提高到80%,實現(xiàn)廢渣再篩分再利用從無到有的突破。
在后續(xù)的使用中,由于原設(shè)計塞孔較小,造成篩分效率降低,陳乾帶領(lǐng)項目組委托設(shè)備作業(yè)檢修人員進行改裝,重新制作篩分體,將原有的篩分網(wǎng)格直徑提升一倍。改造升級后,不僅節(jié)約了外委人工費約9000元,其篩分效率得到了明顯提升。
該篩分裝置完成了2000余噸鋼渣篩分,創(chuàng)效約60余萬元。該創(chuàng)新項目實施后,陳乾通過項目總結(jié),申報了發(fā)明專利。陳乾的這一創(chuàng)新,省去了30萬元購置設(shè)備的費用。(李超群)