本報訊 今年初以來,攀枝花鋼城集團有限公司廢舊物資分公司不斷擰緊節(jié)水、節(jié)電、節(jié)氣的總閥門,在持續(xù)推動節(jié)能降本方面取得新成績。
該分公司二車間廠區(qū)內(nèi)的1號、3號和5號噴霧炮旋轉(zhuǎn)部位軸承經(jīng)常損壞,導致漏水。為節(jié)約水資源,該車間職工用具有較高可塑性、彈性且抗高壓不易損壞的高壓油管代替易損壞軸承的中心回轉(zhuǎn)接頭,解決了水管漏水問題。該車間回水池主要收集雨水和鋼渣工藝滲濾水。為確?;厮貎?nèi)的水資源得到有效回收,該車間安裝自動抽水系統(tǒng),通過回水數(shù)據(jù)收集設置最有效的水位標準,并經(jīng)由水位檢測系統(tǒng)把水位情況反饋到PLC(可編程邏輯)控制器,實現(xiàn)遠程遙控水泵啟停。
在節(jié)約用電上,該車間因循環(huán)水池夜間照明情況不佳,選擇安裝無線太陽能照明燈,節(jié)約電費2000余元。此外,該分公司巴關河二車間水霧炮電源原使用315千伏安配電室供電。該配電室因變壓器老化,年維護費用高,且只能為3號、5號水霧炮,以及三車間執(zhí)勤點照明和物流中心一燈塔供電,供電負荷僅占變壓器容量的33%,導致變壓器空載損耗大且成本費用高。為有效降本,該車間決定將其拆除,利用現(xiàn)有3200千伏特變壓器剩余容量供電。該公司沿鋼渣生產(chǎn)線電纜溝至各用電點,選擇最短距離降低變壓器轉(zhuǎn)供電損并減少各類管線使用,改造后每年可節(jié)約一筆可觀的電費。
該分公司鐵粉車間積極采取多種措施,在不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,全力降低煤氣消耗。該車間成立煤氣降耗攻關小組,定期進行技術交流,開展攻關試驗。目前,該攻關小組正積極研究脫水及烘烤工藝,以提高烘烤效率,全力降低能耗成本。針對提高作業(yè)率是降低煤氣消耗的關鍵,該車間積極通過完善烘烤操作標準,采用專業(yè)設備點檢和崗位操作巡檢有機結合的模式,縝密排查設備隱患,積極建立超前故障預警機制,設備一旦發(fā)生故障,操作人員就能及時得到預警信號,果斷進行風險應對處理,縮短設備故障停機時間,降低煤氣消耗。此外,該車間為有效節(jié)約能源,決定充分利用干燥筒余熱,在燃燒室內(nèi)加入厚壁不銹鋼鋼管,用余熱加熱不銹鋼鋼管,再利用壓縮空氣將熱能帶入螺旋輸料器烘烤濕精礦,在減少濕精礦水分的同時,可減少煤氣消耗240立方米/天。 (肖紅琴)
《中國冶金報》(2023年04月26日 08版八版)