孟文濤 薛忠林
2020年新年伊始,全國乃至世界經歷著突如其來的新 冠肺炎疫情的巨大考驗,對于中國鋼企來說也是極具挑戰(zhàn) 的重要階段。新冠肺炎疫情期間,國內鋼企面臨著供銷關 系緊張、生產節(jié)奏被疫情打破、很多高爐亟待修復期待回歸 正常生產的嚴峻局面。
在疫情面前,中國沒有退縮,中國鋼企沒有退縮,美固 美特更無理由退縮。在防疫最為緊張的1月~4月份,美固 美特實施的高爐大中修各類項目多達22項。在巨大的運營 壓力下,美固美特克服疫情管控期間原料及人員緊張的困難,在復工復產的第一時間向全國各個項目現(xiàn)場運送設備、材料,人員奔赴“抗疫”第一線,與眾多鋼鐵企業(yè)共同完成了一個又一個高爐大中修項目。從祖國北部氣溫-38℃的建 龍西林到南部氣溫27℃的珠?;浽XS,從東海之濱的連云港興鑫到天山腳下的新疆八一,從長江中下游的寶武梅山 基地、南京鋼鐵、江蘇淮鋼到長江上游的重慶鋼鐵,從沿海的福建億鑫鋼鐵到西部的寧夏鋼鐵、寧夏建龍、寧夏興華,從山西的東方恒略、河北的文豐鋼鐵、新興鑄管到遼寧的凌 源鋼鐵……紛紛傳來捷報,一座座高爐運用美固美特先進 獨特的優(yōu)質耐材技術重新煥發(fā)了生機,為中國鋼企抗擊疫 情之下復工復產、實現(xiàn)利潤增長貢獻著力量。
典型案例之一:中國寶武旗下的重慶鋼鐵1號 2500m3 高爐,于2020年3月30日停爐進行升級改造快速大修,停爐前日產量5800噸~6000噸。美固美特利用其獨有高品質硅 凝膠不定形耐材技術、獨特的優(yōu)質高效爐缸整體澆注技術 及第三代噴注技術總包,進行放殘鐵、涼爐、爐缸清理、爐缸 澆注、爐身噴注、上升管及下降管重力除塵器噴涂大包項目。疫情期間,美固美特克服重重困難,于4月30日完成施工,耐材施工總量近1300多噸,總用時30天。在重慶鋼鐵團隊精心操作及韶鋼支撐團隊的共同努力下,1號高爐于5月18日順利開爐,3天后產量達到6500噸,第4天產量達到 6517噸,第10天產量達到7005噸,利用系數(shù)達到2.802 t/(m3 ·d), 開創(chuàng)了國內同類型高爐開爐達產新紀錄。第二季度以來, 其生產指標屢破紀錄。7月1日至7日,1號高爐生鐵日均產量達到7477噸,同比增加775噸,燃料比為490kg/t,較6月份降低14kg/t,高爐利用系數(shù)達到2.991t/(m3 ·d),主要經濟技術指標持續(xù)向好,再創(chuàng)歷史新高。
典型案例之二:中國寶武旗下的新疆八一鋼鐵430m3 氧氣高爐,在新冠肺炎疫情期間也進行著緊張的生產準備工 作,美固美特結合氧氣高爐富氧鼓風的冶煉特點,結合優(yōu)質耐材特性,于2020年5月份重新對爐缸耐材進行修復,為目前世界唯一一座工業(yè)性試驗的富氧高爐的順利開爐保駕護航。目前,氧氣高爐已完成出渣鐵、提爐溫、降硅含量等高 爐常規(guī)操作,將按計劃逐步開始探索不同氧氣配比、不同物料配比的低碳冶金試驗,真正開啟具有八鋼特色的中國低碳冶金創(chuàng)新之路。
值得一提的是,早在2015年,美固美特已完成世界上第 一座側壁無碳磚高爐爐缸澆注。截至2020年6月,美固美 特側壁無碳磚高爐爐缸澆注技術已成功應用于國內外30座 高爐,目前這30座高爐全部處于安全運行狀態(tài),使用壽命遠遠大于預期。
截至2020年6月30日,美固美特已完成世界范圍內高爐爐缸澆注累計施工量58000噸,其中利用舊碳磚澆注占53%,無碳磚澆注占21%,新碳磚澆注占26%。2000m3 以上爐缸利用舊碳磚澆注的22座高爐中,有包鋼3號2200m3 高爐,首鋼遷鋼1號2650m3 高爐、2號2650m3 高爐,首鋼通鋼3號2680m3 高爐,本鋼板材5號2600m3 、7號2800m3 高爐,本鋼北營新2號3200 m3 高爐,重慶鋼鐵1號2500m3 高爐等。僅2020年上半年,美固美特爐缸澆注施工總量達7300噸。
2020年作為中國“十三五”的收官之年,美固美特將秉承綠色發(fā)展理念,堅持科技創(chuàng)新引領,走高質量服務發(fā)展之路,與鋼企攜手共創(chuàng)美好明天。