1月
一轉(zhuǎn)爐鐵水入爐溫度達(dá)到1383.45℃
較去年平均提升13.33℃
刷新歷史紀(jì)錄
作業(yè)人員測(cè)量鐵水溫度
為降低煉鋼冶煉成本和鋼鐵料消耗,煉鋼廠充分發(fā)揮鐵水“一罐制”優(yōu)勢(shì),在制造管理部、煉鐵廠的協(xié)同下,圍繞降低“鐵水過程溫降”目標(biāo),認(rèn)真分析鐵水轉(zhuǎn)運(yùn)中的各環(huán)節(jié)制約因素,在保證高爐鐵水質(zhì)量的同時(shí),確保轉(zhuǎn)爐入爐鐵水溫度得到提升。
在生產(chǎn)組織上,制造管理部牽頭推進(jìn)一系列“2+1”高爐爐下配包模式,跟蹤煉鋼生產(chǎn)動(dòng)態(tài)做好鐵鋼界面小時(shí)級(jí)管控,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)異常及時(shí)調(diào)整優(yōu)化生產(chǎn)組織,將生產(chǎn)鐵水積壓由9包調(diào)整為≤7包,以此減少鐵水等待時(shí)間。
在設(shè)備檢修上,根據(jù)檢修需求提前規(guī)劃鐵、鋼工序的配套檢修安排,合理調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃減少鐵水積壓量。
?在安全管理上,各級(jí)管理、技術(shù)人員扎根生產(chǎn)一線,強(qiáng)化輪班運(yùn)行管控措施、優(yōu)化高爐配罐模式、減少爐下配罐個(gè)數(shù),加強(qiáng)橫向信息溝通,確保高爐生產(chǎn)安全。
在鐵包管控上,按鐵水重包“先放先兌、快進(jìn)快出”原則,實(shí)時(shí)控制鐵包動(dòng)態(tài)管理,嚴(yán)格將在線鐵包運(yùn)行總個(gè)數(shù)控制在“滿包數(shù)量+小包鐵數(shù)量+9個(gè)空包”,最大限度的減少在線運(yùn)行鐵包個(gè)數(shù),提高鐵包周轉(zhuǎn)效率,1月份鐵包周轉(zhuǎn)率同比去年平均提升0.71次/天,為提高鐵水入爐溫度創(chuàng)造了有利條件。
技術(shù)人員交流鐵水入爐溫度
聚沙成塔
積水成淵瞄準(zhǔn)“三降兩增”靶心,深挖降本增效潛力
持續(xù)提升產(chǎn)線制造能力
助力公司高質(zhì)量發(fā)展
(楊黎)