本報(bào)通訊員 董潔
8月20日,在河鋼舞鋼新上的余熱蒸汽加壓系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng),河鋼舞鋼能源中心工程師楊然正在對(duì)系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行認(rèn)真察看,“這套節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目剛剛投用,從目前在線顯示的數(shù)據(jù)來看,基本達(dá)到了設(shè)計(jì)參數(shù),據(jù)最近2天的運(yùn)行情況測(cè)算,每月可通過節(jié)能實(shí)現(xiàn)創(chuàng)效38.6萬元?!?/span>
近年來,該公司始終把可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略放在首位,認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求,學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)新環(huán)保法,堅(jiān)持走資源節(jié)約、環(huán)境友好的綠色發(fā)展道路。2019年以來,該公司通過實(shí)施節(jié)能減排項(xiàng)目改造,累計(jì)實(shí)現(xiàn)節(jié)電達(dá)6490萬千瓦時(shí),為公司創(chuàng)效2426萬元。
高爐煤氣加壓實(shí)現(xiàn)零放散
“高爐煤氣加壓項(xiàng)目實(shí)施后效果良好,16.5萬立方米的煤氣柜同步投運(yùn),煉鐵廠的煤氣在正常生產(chǎn)狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)了零放散,提升了煤氣系統(tǒng)的回收水平和使用效率,該項(xiàng)目獲得河鋼舞鋼科技進(jìn)步二等獎(jiǎng),獲獎(jiǎng)3萬元。”8月20日,該公司能源中心相關(guān)能源負(fù)責(zé)人表示。
該公司現(xiàn)有1座1260立方米高爐、1座16.5萬立方米柜容的高爐煤氣柜。在煉鐵生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的高爐煤氣,除煉鐵廠自用外全部供軋鋼5座加熱爐使用。高爐煤氣加壓項(xiàng)目實(shí)施前,在高爐煤氣的生產(chǎn)使用過程中,因高爐煤氣要長(zhǎng)距離供應(yīng)老廠區(qū)一軋、二軋加熱爐使用,受煤氣管徑及距離所限,煉鐵廠的煤氣管網(wǎng)壓力只有升至20千帕?xí)r才能勉強(qiáng)滿足末端用戶壓力需求,而高爐煤氣柜設(shè)計(jì)貯氣壓力為12.5千帕,致使16.5萬立方米高爐煤氣柜不能正常投入使用。由于煉鐵廠高爐與用戶管道直接連接,老廠區(qū)一軋、二軋加熱爐生產(chǎn)煤氣用量變化大,再加上高爐自身煤氣壓力波動(dòng),造成了高爐煤氣的供應(yīng)、平衡難度比較大,管網(wǎng)壓力頻繁波動(dòng),煉鐵廠的煤氣經(jīng)常有放散情況。雖然購(gòu)買了高爐煤氣,但一軋鋼加熱爐仍頻繁出現(xiàn)煤氣待熱現(xiàn)象。
為此,該公司通過精確的計(jì)算,擬選擇成熟可靠的煤氣加壓設(shè)備,解決煤氣長(zhǎng)距離輸送造成的各種不利影響。最終,該公司決定在氣源與用戶的中間位置增設(shè)煤氣加壓機(jī),通過選擇滿足用戶用量和匹配升壓能力的加壓機(jī)來克服管道阻力,穩(wěn)定提高末端用戶的用氣壓力,達(dá)到在加壓機(jī)投運(yùn)后,煉鐵廠的煤氣管網(wǎng)壓力降至12千帕左右,16.5萬立方米高爐煤氣柜同步投運(yùn),煉鐵廠的煤氣放散問題基本解決,軋鋼用戶的煤氣壓力得到穩(wěn)定。
2019年6月份,該公司高爐煤氣加壓機(jī)、16.5萬立方米煤氣柜投運(yùn),在高爐和軋鋼加熱爐均正常生產(chǎn)情況下,煉鐵廠煤氣實(shí)現(xiàn)零放散,外購(gòu)高爐煤氣量平均減少4000立方米/小時(shí);穩(wěn)定用戶用氣壓力,鋼坯氧化燒損降低0.5%,不再出現(xiàn)煤氣待熱現(xiàn)象,煤氣利用效率提高1%,年創(chuàng)效益620萬元。
燒結(jié)余熱發(fā)電效益好
該公司煉鐵工序現(xiàn)有180平方米燒結(jié)生產(chǎn)線1條,配備235平方米環(huán)冷機(jī)1座,余熱回收裝置為環(huán)冷機(jī)一段的1臺(tái)10噸/小時(shí)熱管余熱鍋爐。在燒結(jié)生產(chǎn)過程中,從燒結(jié)機(jī)上下來的熱燒結(jié)礦須經(jīng)過環(huán)冷機(jī)冷卻到一定溫度,在冷卻燒結(jié)礦過程中,空氣與熱礦接觸產(chǎn)生大量低溫廢氣。該系統(tǒng)改造前,原有環(huán)冷機(jī)采用簡(jiǎn)易余熱鍋爐,實(shí)際產(chǎn)出3噸/小時(shí)至4噸/小時(shí)低壓蒸汽供生產(chǎn)生活用,余熱回收率低、燒結(jié)工序能耗高。為了滿足節(jié)能環(huán)保的需要,2016年初,該公司決定在之前余熱鍋爐-汽輪機(jī)發(fā)電工藝成熟的情況下,通過燒結(jié)余熱發(fā)電技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)中低溫余熱最大量的吸收轉(zhuǎn)化,可以產(chǎn)生較好的發(fā)電效益,實(shí)現(xiàn)余熱能源的高效利用。
該項(xiàng)目主要對(duì)燒結(jié)環(huán)冷機(jī)經(jīng)過密封改造,提高余熱資源回收率,最大限度利用余熱資源,建設(shè)效率更高的雙壓余熱鍋爐,生產(chǎn)兩種參數(shù)蒸汽,輸送至汽輪機(jī)組發(fā)電和煉鐵廠蒸汽管網(wǎng)。2017年4月份,燒結(jié)余熱發(fā)電項(xiàng)目正式投用,環(huán)冷機(jī)余熱經(jīng)過雙壓鍋爐產(chǎn)生的蒸汽用于發(fā)電,不僅不會(huì)影響燒結(jié)生產(chǎn)工藝,還極大改善了環(huán)冷機(jī)生產(chǎn)時(shí)周邊的惡劣環(huán)境,年發(fā)電和節(jié)電產(chǎn)生效益達(dá)620萬元。
近5年來,該公司在各工序大力實(shí)施節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目改造,包括在燒結(jié)工序?qū)嵤┑挠酂岚l(fā)電和主抽風(fēng)機(jī)變頻改造;高爐工序?qū)嵤┑臒犸L(fēng)爐自動(dòng)燃燒優(yōu)化;煉鋼工序?qū)嵤╀摪婵酒鞴?jié)能改造、風(fēng)機(jī)變頻節(jié)能改造;軋鋼工序?qū)嵤┘訜釥t節(jié)能改造;輔助工序?qū)嵤┕?jié)能水泵改造及壓縮空氣系統(tǒng)節(jié)能改造等。這些節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施,在提高工序生產(chǎn)效率的同時(shí),為該公司的節(jié)能環(huán)保工作按下“快進(jìn)鍵”。
下一步,該公司將繼續(xù)以綠色發(fā)展為己任,秉承節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念,不斷強(qiáng)化節(jié)能環(huán)保工作,提升環(huán)保設(shè)備運(yùn)行效率,堅(jiān)定不移地走資源節(jié)約、環(huán)境友好、綠色生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展之路。
《中國(guó)冶金報(bào)》(2020年09月03日 08版八版)