本報訊 2023年12月7日,中國寶武馬鋼能源環(huán)保部召開項目驗收會議,認定煉鐵總廠3號燒結機脫硫燃燒爐節(jié)能改造合同能源管理項目通過功能考核驗收,2024年1月1日正式進入為期3年的效益分享期。該項目自2023年9月下旬投運后運行穩(wěn)定,滿足脫硝系統(tǒng)升溫要求,排放口氮氧化物指標滿足達標排放要求,功能考核期間節(jié)能率為17.5%,滿足功能考核驗收條件。
此次改造之前,該廠3號燒結機脫硝SCR系統(tǒng)采用外置式熱風爐進行補燃。由于外置式熱風爐設計缺陷導致熱風煙道出現(xiàn)頂部硅酸鋁保溫磚坍塌等情況,存在較大安全隱患。另外,外置式熱風爐投運時煤氣用量較大,受煤氣管網(wǎng)壓力波動影響,嚴重時出現(xiàn)煤氣供應不足、升溫困難等問題,影響燒結煙氣超低排放的穩(wěn)定運行和達標。
為此,該廠3號燒結機SCR補燃系統(tǒng)節(jié)能改造項目于2022年立項,2023年6月—9月份正式實施,6月—8月份先后完成煙道外部閥門管道、平臺搭建以及電氣控制系統(tǒng)等設施的施工安裝工作,3號機孔板燃氣流量計于8月底完成安裝,經公司專業(yè)校準驗收后于2023年9月11日接入系統(tǒng),并完成改造前外置式熱風爐基礎參數(shù)的計量。2023年9月21日—24日,該廠利用燒結機停機檢修時間,完成煙道內部內置式直燃爐倒流板、燃燒器、燃燒室以及支撐管等設施的改造工作。
該項目采用等離子點火-內置式直燃爐及點火系統(tǒng),配套建設電氣、儀表、控制系統(tǒng)及相應的安全措施,等離子點火-內置式直燃爐燃燒器布置于煙道側壁,對沖布置,火焰于煙道內部燃燒,火焰較長,可以燃燒部分煙氣中的一氧化碳,在降低一氧化碳污染物排放的同時,可以明顯降低煙氣加熱裝置煤氣耗量。
在該項目改造期間,同時進行了脫硫塔、增壓風機等改造內容。脫硫塔改造后,解決了堵塞問題,通流面積增大,阻力降低,煙氣量增大;增壓風機改造后,新風機風量比原有風機風量提高了近11.3%,改造后噸燒結礦煙氣量提高了約15%。依據(jù)技術協(xié)議約定,在同等煙氣、燃氣參數(shù)條件下的條款進行節(jié)能測算,按照附件《項目節(jié)能情況說明》驗證后的公式計算節(jié)能率,該項目功能考核期間節(jié)能率為17.5%,大于技術協(xié)議約定的節(jié)氣率10.8%的要求,滿足功能考核驗收條件。 (孫斌志 程軍)
《中國冶金報》(2024年01月18日 08版八版)