“硬核”技改為產(chǎn)品質(zhì)量作保障
冷床排鋼鏈的每一步動(dòng)作都需要崗位工操作按鈕來(lái)完成。在動(dòng)齒排鋼操作過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)對(duì)排鋼鏈動(dòng)作距離預(yù)估不準(zhǔn)確導(dǎo)致的鋼材堆起現(xiàn)象,加之鋼材在剪切過(guò)程中有時(shí)會(huì)出現(xiàn)彎頭,嚴(yán)重影響定尺率和成材率指標(biāo)。
針對(duì)此情況,該作業(yè)區(qū)電工班經(jīng)過(guò)實(shí)地考察,反復(fù)研究,決定用自動(dòng)化解決這一難題。首先在操作箱上安裝一個(gè)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān),實(shí)現(xiàn)排鋼鏈?zhǔn)謩?dòng)和自動(dòng)功能切換,并通過(guò)編寫(xiě)程序來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)功能。改造完成后,消除了手動(dòng)操作存在的誤操作風(fēng)險(xiǎn),工作效率大幅提高,同時(shí)定尺率和成材率指標(biāo)的穩(wěn)定也得到了保障。
“硬核”創(chuàng)新為電氣設(shè)備巧降溫
加熱爐爐頂是加熱爐溫度最高的地方,共設(shè)12個(gè)調(diào)節(jié)閥用來(lái)控制煤氣和空氣流量。調(diào)節(jié)閥在這種高溫環(huán)境下工作,使用壽命大大縮減,增加了生產(chǎn)成本。該作業(yè)區(qū)電工班本著對(duì)企業(yè)效益負(fù)責(zé)的原則,經(jīng)過(guò)數(shù)次討論分析,最終決定對(duì)調(diào)節(jié)閥增設(shè)氣管,利用流動(dòng)的氣體對(duì)設(shè)備進(jìn)行物理降溫。此項(xiàng)創(chuàng)新改造成本低、效果顯著,有效實(shí)現(xiàn)了電氣設(shè)備巧降溫。