兩年前錨桿鋼軋制采用150方坯,粗軋軋制工藝孔型設(shè)置為無(wú)孔型軋制,2019年為進(jìn)一步提產(chǎn)降本,軋鋼廠在四條軋線實(shí)施了165方坯斷面改造,此次錨桿鋼軋制受方坯斷面改造影響,鋼坯加熱速度變慢,原錨桿鋼生產(chǎn)工藝加熱溫度及料型系統(tǒng)已不再適用,方坯斷面增大后軋制過(guò)程機(jī)架間張力和延伸率均發(fā)生變化,極易出現(xiàn)大頭大尾現(xiàn)象,導(dǎo)致尺寸難以控制、軋線不穩(wěn)定,對(duì)產(chǎn)品的通條性也造成制約。
針對(duì)錨桿鋼軋制出現(xiàn)的系列問(wèn)題,軋鋼廠不等不靠、干部員工勠力同心,迅速成立技術(shù)攻關(guān)小組,開(kāi)展專項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)。為確保軋制順利、料型標(biāo)準(zhǔn),公司黨委委員、副總工程師房金樂(lè)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、全程跟蹤,軋鋼廠各管理人員履職盡責(zé),不分白天黑夜堅(jiān)守崗位、破解難題,先后3次召開(kāi)專題會(huì)討論研究,明確任務(wù)分工,集全員之智、匯全員之力,先后從成分設(shè)計(jì)、料型優(yōu)化、孔型系統(tǒng)設(shè)計(jì)、溫度參數(shù)調(diào)整等多方面入手,對(duì)各架次軋機(jī)壓下量及試軋過(guò)程工藝參數(shù)、電機(jī)負(fù)荷等參數(shù)進(jìn)行多次驗(yàn)證,編制軋制工藝表,制定新的工藝控制標(biāo)準(zhǔn),探索形成了全新的軋制方案,最終決定結(jié)合試軋階段工藝參數(shù)結(jié)果進(jìn)行轉(zhuǎn)型優(yōu)化,將原粗軋2到5架次無(wú)孔型軋制優(yōu)化為有孔型軋制,形成了箱—方—橢—橢—橢—圓的全新孔型系統(tǒng),增強(qiáng)了軋制的穩(wěn)定性,大幅度降低了調(diào)整工控制難度,成功解決了錨桿鋼軋制過(guò)程中孔型設(shè)計(jì)、軋制工藝設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整等技術(shù)難點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了軋制過(guò)程電機(jī)負(fù)荷曲線平穩(wěn),堆拉關(guān)系穩(wěn)定,工藝調(diào)整過(guò)程順利,產(chǎn)品大頭大尾現(xiàn)象也得到了優(yōu)化,1#飛剪切損也隨之降低,進(jìn)一步提升了軋線成材率,同時(shí)通過(guò)對(duì)加熱爐各段溫度進(jìn)行改進(jìn),不僅使軋件溫度低、粗軋力矩過(guò)大問(wèn)題得以解決,也保障了鋼材尺寸的穩(wěn)定性。
“53個(gè)多小時(shí)的堅(jiān)守不算啥,在看到鋼材成功軋制的那一刻一切都值得……”軋鋼廠日夜堅(jiān)守崗位的一名技術(shù)人員向筆者這樣說(shuō)道。在此次錨桿鋼軋制、轉(zhuǎn)型優(yōu)化過(guò)程中,也涌現(xiàn)出了很多的感人事跡,軋鋼廠領(lǐng)導(dǎo)干部、技術(shù)人員日夜堅(jiān)守現(xiàn)場(chǎng),全員一心攻難題、提指標(biāo),克服錨桿鋼軋制諸多影響因素,形成了團(tuán)結(jié)一心干事業(yè)、奮勇?tīng)?zhēng)先再超越的濃厚氛圍。(李奕文 張?jiān)气P)