今年以來,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠始終瞄準“國內(nèi)一流、行業(yè)領(lǐng)先”總目標,以創(chuàng)新為驅(qū)動,在技術(shù)創(chuàng)新上掘金,大幅提升了設(shè)備運行的穩(wěn)定性和受控性,助力經(jīng)濟煉鋼。
操作臺的“變臉術(shù)”。4#連鑄機主控操作臺使用年限較長,日常維護困難較大。針對此問題,技術(shù)人員在上位機WINCC畫面上編輯所有操作臺上的操作功能,修改各流PLC控制程序,通過網(wǎng)絡(luò)控制,應(yīng)用冗余技術(shù),取代硬接線及所有按鈕、轉(zhuǎn)換開關(guān)。廢棄原來的操作臺,采用鼠標操作,使故障率大幅降低,且在配水系統(tǒng)故障后,該系統(tǒng)可繼續(xù)工作,杜絕生產(chǎn)中斷,年可創(chuàng)造綜合效益40.8萬元。
找對癥結(jié)“巧配比”。4#連鑄機進行斷面改造后,對二冷室噴淋系統(tǒng)進行全面升級改造,鑄機自動配水系統(tǒng)不能與生產(chǎn)實際相匹配,影響鋼坯收得率。針對這一問題,該單位生產(chǎn)技術(shù)人員與操作人員溝通,經(jīng)過現(xiàn)場查看,發(fā)現(xiàn)是因為比水量不合適,影響鑄坯質(zhì)量。該單位對配水系統(tǒng)進行優(yōu)化,將配水參數(shù)通過優(yōu)化,把拉速分為三個區(qū)間進行配比,通過比水量反推各二冷段配水參數(shù)。配水系統(tǒng)優(yōu)化改造,使得生產(chǎn)不同斷面的配水量都能滿足工藝要求,鑄坯合格率連續(xù)3個月達到100%,年創(chuàng)效36萬余元。
螺母撐起的“效益”。凸輪控制器檔位自鎖裝置通過拉桿螺栓連接彈簧,依靠彈簧拉力及棘輪對凸輪卡位,讓控制器靜止時保持某一檔位不變。由于拉桿螺栓周而復(fù)始左右竄動,導(dǎo)致彈簧疲勞或損壞,控制器不能實現(xiàn)檔位自鎖,控制器始終處在最高檔位,對車輛安全操作及正常使用構(gòu)成威脅。針對這一問題,該單位在拉桿螺栓的穿孔底板前后側(cè)各加裝一個螺母,對拉桿螺栓位置進行定位。改造后,凸輪控制器的在線平均壽命由以前的10個月延長至現(xiàn)在的14個月,年可創(chuàng)效約19.2萬元。(陳海云)