5月份,京唐公司鍍錫板事業(yè)部1420酸軋產(chǎn)線成功軋制0.136毫米超極限規(guī)格產(chǎn)品,在平均產(chǎn)品橫截面積低于產(chǎn)品大綱6%的情況下,實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)7.79萬噸,創(chuàng)歷史最好水平。
強(qiáng)化設(shè)備運(yùn)維,提高軋機(jī)速度。鍍錫板事業(yè)部通過調(diào)整輥系空間位置、加強(qiáng)輥系輥型精確控制、增加帶鋼跑偏自動(dòng)降速功能和優(yōu)化CPC控制等方法,徹底解決了酸洗出口跑邊問題。設(shè)備及生產(chǎn)專業(yè)人員積極優(yōu)化檢修模型,實(shí)行每月三次“8—16—8—16小時(shí)”的循環(huán)模式,月均縮短檢修時(shí)長(zhǎng)10小時(shí)。事業(yè)部嚴(yán)格落實(shí)包機(jī)負(fù)責(zé)制,扎實(shí)好做產(chǎn)線設(shè)備的日常點(diǎn)巡檢和維護(hù)保養(yǎng),同時(shí)堅(jiān)持開展“每天1小時(shí)”6S現(xiàn)場(chǎng)打造,廣泛發(fā)動(dòng)職工參與QTI現(xiàn)場(chǎng)改善,顯著提升設(shè)備清掃水平和工況條件。
開展技術(shù)攻關(guān),嚴(yán)格過程控制。鍍錫板事業(yè)部聯(lián)合熱軋作業(yè)部開展專項(xiàng)攻關(guān),通過修改熱軋卷取機(jī)側(cè)導(dǎo)板壓力控制模式、優(yōu)化卷取機(jī)折疊壓力報(bào)警控制等措施,有效降低了熱軋來料缺陷;持續(xù)推進(jìn)延長(zhǎng)輥期技術(shù)攻關(guān),多次理論模型研究和運(yùn)行試驗(yàn)后,將軋機(jī)支撐輥輥期延長(zhǎng)了30%,月均節(jié)省換輥時(shí)間10小時(shí);通過合理調(diào)整工作輥表面精度,使軋機(jī)2、3機(jī)架輥期延長(zhǎng)了20%以上,減少了換輥次數(shù)、降低了軋輥消耗、節(jié)省了換輥時(shí)間。事業(yè)部狠抓生產(chǎn)過程控制,在保證設(shè)備負(fù)荷正常和帶鋼酸洗質(zhì)量良好的前提下,將酸洗段最大運(yùn)行速度提高了10%。根據(jù)軋機(jī)速度波動(dòng)情況,對(duì)熱輥制度進(jìn)行了優(yōu)化,優(yōu)化后月均提高產(chǎn)量近2000噸。
加強(qiáng)人員培訓(xùn),提升操作水平。鍍錫板事業(yè)部編制《歷來事故案例總結(jié)》,并利用班前會(huì)、班組安全活動(dòng)等形式組織職工學(xué)習(xí)交流,有效提升職工規(guī)范操作意識(shí)和事故預(yù)判及應(yīng)急處置能力。同時(shí),鼓勵(lì)職工積極圍繞提產(chǎn)增效目標(biāo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,全力開展QTI全員快速改善。同時(shí),積極推動(dòng)多能工培養(yǎng),目前已基本實(shí)現(xiàn)軋機(jī)區(qū)域全員通崗,提升了全員操作水平。