日前,中國寶武新鋼煉鐵事業(yè)部6#燒結(jié)機應(yīng)用單傳動九輥布料器,使用后效果明顯,故障率大幅下降,年可產(chǎn)生64萬余元的經(jīng)濟效益。
中國寶武新鋼公司煉鐵事業(yè)部以高端化、智能化、綠色化、高效化為方向,堅持科技創(chuàng)新,推進技術(shù)升級。過去,6#燒結(jié)機九輥布料裝置運行狀態(tài)一直不穩(wěn)定,時常出現(xiàn)輥子斷裂,聯(lián)軸器螺栓切斷等問題,由于老式九輥布料器由兩臺驅(qū)動電機、一臺齒輪箱和一臺軸承箱構(gòu)成,單個輥子出現(xiàn)問題時會連帶影響旁邊的輥子運行,時常造成多個輥子同時無法運行。同時,這一陳舊落后設(shè)備還會造成返礦比例上浮,影響正常燒結(jié)礦的占比,導(dǎo)致返礦增多,相應(yīng)的燒結(jié)礦減少。僅去年一年,由九輥故障而造成的燒結(jié)礦損失約62萬余元。針對問題,煉鐵事業(yè)部開展專項攻關(guān),加強同行交流,攻克技術(shù)難題,用新技術(shù)解決老問題,采購了一臺單傳動九輥布料裝置,利用檢修契機對布料裝置進行了整體更換。該裝置每根布料輥對應(yīng)設(shè)有一臺驅(qū)動電機,輥子之間間隙可調(diào),可根據(jù)生產(chǎn)工藝需要調(diào)整輥子間隙的大小,并具有結(jié)構(gòu)簡單、維修方便,即使單根輥子出現(xiàn)故障,可單獨隔離停開,不影響其他輥子的運行。
自改為單電機驅(qū)動單輥子的新式九輥布料器后,大大降低了九輥故障率,試運行以來不僅改善了燒結(jié)機料面平整情況,還提高了燒結(jié)礦的產(chǎn)量和質(zhì)量。
下一步,新鋼集團煉鐵事業(yè)部還將推廣使用這項新技術(shù),計劃對其他燒結(jié)機上的老式九輥布料裝置進行整體更換。(萬新東 甘志鴻)