“以往生產(chǎn)中如果出現(xiàn)設(shè)備問題,要通知設(shè)備作業(yè)區(qū),等待檢修人員來處理,推行‘操檢維調(diào)’后,有的設(shè)備問題我們自己就能維修,減少了中間的協(xié)調(diào)、等待環(huán)節(jié)和外委費(fèi)用,作業(yè)效率提高了,檢修費(fèi)用也降低了?!睙掍搹S二連鑄作業(yè)區(qū)任海介紹道。
▲員工討論自主維修機(jī)器人
談到“操檢維調(diào)”后帶來的變化,任海侃侃而談。原來檢修協(xié)力單位人員設(shè)備維護(hù)檢修質(zhì)量監(jiān)管有難度,核心的檢維修技術(shù)掌握在協(xié)力單位手中,現(xiàn)在煉鋼廠緊跟公司設(shè)備體系管理變革步伐,進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)操作人員和設(shè)備人員,讓員工隊(duì)伍配置更優(yōu),并加大了“一崗多能”復(fù)合型人才培養(yǎng),核心的檢維修技術(shù)逐步由自己的員工掌握,為煉鋼廠逐步實(shí)現(xiàn)全部崗位“操檢維調(diào)”的作業(yè)方式奠定了基礎(chǔ)。
▲操作員工自主點(diǎn)檢液壓閥臺(tái)
“操檢維調(diào)”的重要一環(huán),即讓“協(xié)力回歸”。為高效推進(jìn)“操檢維調(diào)”工作,煉鋼廠系統(tǒng)策劃,建立推進(jìn)工作小組,明確各部門“操檢維調(diào)”工作推進(jìn)職責(zé),建立例會(huì)機(jī)制、督查機(jī)制、評(píng)價(jià)機(jī)制,三個(gè)維度全面推進(jìn)“協(xié)力回歸”工作。
“協(xié)力回歸”是第一步,員工能否高質(zhì)量、高效率完成檢維修和操作兩種不同的工作,是“操檢維調(diào)”能否順利推進(jìn)的關(guān)鍵。按照設(shè)備管理體系改革要求,煉鋼廠詳細(xì)制定了日、周、月培訓(xùn)計(jì)劃,積極推進(jìn)復(fù)合型人才培養(yǎng)。一是開展設(shè)備檢修人員學(xué)生產(chǎn)操作,生產(chǎn)操作人員學(xué)設(shè)備點(diǎn)檢的師徒結(jié)對(duì)活動(dòng)。二是搭建交流平臺(tái),開展互教互學(xué)活動(dòng),以點(diǎn)帶面、由淺入深講解工藝技術(shù)要領(lǐng)和安全操作要點(diǎn),促生產(chǎn)操作人員和設(shè)備檢維修人員雙向融合。
▲員工自主排查行車電氣室故障
“目前,連鑄澆鋼每班已有8名檢維修人員能配合操作工完成開澆作業(yè),中包車快換油缸漏油時(shí),操作工也能自主獨(dú)立完成漏油修復(fù)等工作?,F(xiàn)在我們自己能就地維修,干起活來效率高了很多。”任海說道。
▲員工自主排查滑輪組故障
隨著“操檢維調(diào)”的深入推進(jìn),煉鋼廠重要設(shè)備維護(hù)逐步實(shí)現(xiàn)自主維護(hù),如350t行車變頻器、調(diào)壓調(diào)速裝置參數(shù)調(diào)整、安全制動(dòng)器和工作制動(dòng)器調(diào)整、方坯連鑄機(jī)變頻器系統(tǒng)維護(hù)等核心設(shè)備的檢維修,目前均由員工自主實(shí)施,行車作業(yè)區(qū)和二連鑄作業(yè)區(qū)的自主運(yùn)保,實(shí)現(xiàn)年化效益約390萬元。(煉鋼廠 羅瀟、王磊、張舉旗)