陜鋼集團漢鋼公司煉鋼廠余熱鍋爐負責(zé)轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中設(shè)備設(shè)施的降溫及蒸汽回收工作,在生產(chǎn)過程中,從外網(wǎng)補水至汽包,再由汽包給鍋爐各段供水,所產(chǎn)生的蒸汽返回至汽包,再通過管道將蒸汽輸送至蓄熱器予以儲存后送往各用戶點,流程復(fù)雜。結(jié)合目前的生產(chǎn)運營情況,自動化改造是該系統(tǒng)安全順行和降本增效的有力抓手。
軟水箱補水實現(xiàn)“手自一體”。軟水箱是煉鋼生產(chǎn)過程中鍋爐供水的第一道關(guān)卡,起著承前啟后的作用,一直以來,軟水箱補水采用的都是手動操作,當軟水箱水位低于或高于規(guī)定值時由崗位人員手動操作閥門,增加了勞動強度。對此情況,車間對軟水箱補水進行改造,在軟水箱補水管上加裝電動閥,將此電動閥與軟水箱水位聯(lián)鎖,并將信號反饋到崗位電腦上,當水位降低或升高至設(shè)定值時,聯(lián)鎖啟動,電動閥自動打開或關(guān)閉,以實現(xiàn)自動補水。若自動補水出現(xiàn)異常情況,也可切換為手動控制,從而實現(xiàn)“手自一體”雙重補水模式。
汽包并汽擺脫“手動操作”。煉鋼過程中,鍋爐各段產(chǎn)生的蒸汽返回至汽包后,通過開關(guān)汽包并網(wǎng)閥將蒸汽輸送到蓄熱器,每煉一爐鋼都必須手動開關(guān)并網(wǎng)閥一次,若未能及時開閥將會導(dǎo)致汽包壓力快速上升,給鍋爐及各壓力管道的安全運行造成影響。為了杜絕此問題的發(fā)生,除塵車間將汽包并汽由手動改為自動,將汽包并網(wǎng)閥門與汽包壓力聯(lián)鎖,當汽包壓力達到設(shè)定值時,汽包并網(wǎng)閥門自動打開,汽包壓力下降至設(shè)定值時,閥門自動關(guān)閉,實現(xiàn)汽包自動并汽,擺脫汽包并汽手動操作。
勾頭泄爆孔改“無人值守”。勾頭泄爆孔在鍋爐末段,主要作為泄壓使用,在生產(chǎn)過程中,當管道內(nèi)煙氣壓力瞬間增大時,勾頭泄爆孔便會被沖開,泄掉多余的壓力,每次泄爆后必須利用出鋼時間對泄爆孔進行密封,以杜絕煙氣外溢。為了防止泄爆后蓋子密封不嚴問題,車間需每天安排人員在現(xiàn)場看守,增加了人員的勞動強度,也給安全管理帶來負擔。結(jié)合實際,車間一方面是在勾頭蓋上加裝橫檔,當泄爆孔打開泄壓后,橫檔將勾頭蓋擋住,勾頭蓋子便自動復(fù)位,從而封住煙氣,以杜絕煙氣外溢;另一方面,給勾頭泄爆孔加裝監(jiān)控,值班人員發(fā)現(xiàn)異常第一時間組織進行處理,避免了專人看守,降低了人員勞動強度,保證系統(tǒng)的安全穩(wěn)定順利。
后續(xù),車間將繼續(xù)挖掘系統(tǒng)自動化提升改造項目,將智能化、自動化充分運行于實際工作中,為安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗工作奠定堅實基礎(chǔ),使智能化、自動化工作實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。(尚恒俊 王佑志)