本報訊 6月份,本鋼鈦產(chǎn)品生產(chǎn)全工序?qū)嶋H成材率達(dá)到94.11%,超額完成計劃指標(biāo)的同時,環(huán)比提高1.44%,同比提高2.97個百分點(diǎn),產(chǎn)品質(zhì)量明顯提升,達(dá)到歷史新高。
鈦產(chǎn)品是本鋼不銹鋼丹東公司開發(fā)的高附加值產(chǎn)品,于去年8月份開始開發(fā),今年實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。該公司奉行“讓質(zhì)量先行”的準(zhǔn)則,將鈦產(chǎn)品的成材率放在了首位。
6月份,該公司成立鈦板生產(chǎn)攻關(guān)組。該攻關(guān)組結(jié)合每月生產(chǎn)任務(wù)制訂月詳細(xì)攻關(guān)指標(biāo)。同時,該公司對該攻關(guān)組實(shí)行績效考核,相關(guān)負(fù)責(zé)人深入基層一線,面對面研究考核項(xiàng)目和考核指標(biāo)的實(shí)效性。他們在對組長進(jìn)行考核的同時,要求組長依據(jù)合格品、成材率、三項(xiàng)成本指標(biāo)等對組員進(jìn)行績效考評。若經(jīng)認(rèn)定的合格品出廠后產(chǎn)生質(zhì)量異議,將終身追究相關(guān)人員的考核責(zé)任。這樣科學(xué)、嚴(yán)格的考核為鈦產(chǎn)品質(zhì)量上臺階奠定了基礎(chǔ)。
在鈦產(chǎn)品實(shí)際生產(chǎn)過程中,該公司克服各種困難,努力攻關(guān)。比如,在鈦產(chǎn)品脫脂過程中,因產(chǎn)線較長,鈦板表面硬度較低,導(dǎo)致前期生產(chǎn)過程中多次出現(xiàn)擦劃傷缺陷。針對這一缺陷,該公司工藝技術(shù)人員在廠相關(guān)負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下,采用爐輥包布、張力調(diào)整等多種措施進(jìn)行整改,取得良好效果。目前,該缺陷已基本消除。除擦劃傷缺陷外,硌印缺陷、表面黑色點(diǎn)狀異物也是在前期生產(chǎn)過程中影響質(zhì)量的難題。為此,該公司工藝技術(shù)人員群策群力,逐項(xiàng)制訂措施進(jìn)行攻關(guān),現(xiàn)已基本實(shí)現(xiàn)無廠內(nèi)缺陷的目標(biāo)。鈦產(chǎn)品的退火過程是在沈陽中鋁沈加公司進(jìn)行的。為保證產(chǎn)品質(zhì)量,該公司技術(shù)人員和質(zhì)量人員還深入現(xiàn)場、全程跟蹤。
此外,在質(zhì)量攻關(guān)上,該公司的三項(xiàng)制度改革激發(fā)出職工創(chuàng)新活力。今年上半年,職工們圍繞提升鈦產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量,針對軋機(jī)、磨輥及輔助系統(tǒng)等重點(diǎn)生產(chǎn)區(qū)域提出20余項(xiàng)創(chuàng)新創(chuàng)效項(xiàng)目的“金點(diǎn)子”。此項(xiàng)活動的開展助力職工們突破了鈦產(chǎn)品生產(chǎn)的瓶頸,讓產(chǎn)品質(zhì)量有了新的飛躍。 (何濤)
《中國冶金報》(2023年07月19日 03版三版)