寶武集團(tuán)中南股份煉鐵廠原料生產(chǎn)作業(yè)區(qū)1號翻車機(jī)三季度以來故障率較高,影響卸車效率,增加局車延遲費(fèi)用。煉鐵廠原料生產(chǎn)作業(yè)區(qū)積極采取有效措施,努力降低翻車機(jī)故障率,提高卸車效率,減少局車停時費(fèi)用,為企業(yè)降本增效做貢獻(xiàn)。
為了快速高效地解決難題,作業(yè)區(qū)黨支部成立攻關(guān)小組深入翻車機(jī)作業(yè)現(xiàn)場查找問題癥結(jié)所在。經(jīng)過小組成員24小時跟班蹲點(diǎn),查找出主要原因:1號遷車臺接近開關(guān)與感應(yīng)擋板之間的距離只有10毫米,遷車臺移動時產(chǎn)生晃動,接近開關(guān)容易碰撞感應(yīng)擋板造成電氣故障;1號遷車臺東側(cè)水平導(dǎo)輪磨損,遷車臺移動時整機(jī)行走偏離水平線,不能自動調(diào)整水平位置導(dǎo)致遷車臺啃軌引起電氣跳閘;1號遷車臺行走時齒輪產(chǎn)生共振,振松路軌固定螺栓,引起路軌壓塊松動,路軌移位造成遷車臺無法正常工作。
黨員們根據(jù)查找出的問題,逐一進(jìn)行攻破:首先,把1號遷車臺接近開關(guān)與感應(yīng)擋板之間的距離,由原來的10毫米拉開至20毫米,底座底部由原來的角鋼固定改成鋼板固定防止晃動;其次,更換磨損10毫米的水平導(dǎo)輪,重新調(diào)整位置,保證遷車臺行走時保持與水平導(dǎo)軌中心線平行;然后,緊固松動的路軌螺栓,按照路軌接口之間間隙6毫米、高低不超3毫米的標(biāo)準(zhǔn)重新調(diào)整路軌。
整改完成后,1號翻車機(jī)故障率大大降低,平均每班降低至1次,一周礦類局車單車平均停時9.37小時,單車平均停時費(fèi)用5.96元,對比改善前降低4.61元/卡,每月可降低停時費(fèi)用約3.2萬元,降本增效效果明顯。(羅小娥)