近期,陜鋼集團(tuán)龍鋼公司煉鐵廠緊盯“國(guó)內(nèi)一流、行業(yè)領(lǐng)先”總目標(biāo),以開展“我為企業(yè)降本增效獻(xiàn)一計(jì)、出一策、干一事”活動(dòng)為依托,發(fā)動(dòng)廣大干部職工立足本職,創(chuàng)新實(shí)踐,在“精、準(zhǔn)”上做文章,不斷充實(shí)“高效冶煉”大文章內(nèi)涵。
爐前液壓閥臺(tái)遙控改造,實(shí)現(xiàn)可視操作。
該單位原高爐鐵口堵口打泥作業(yè)由操作人員讀秒來(lái)計(jì)量,容易出現(xiàn)打泥過(guò)量或打泥不足問(wèn)題,不利于高爐安全高效放鐵和堵鐵口作業(yè),制約 “煉鐵高效冶煉”模式。
為解決這一問(wèn)題,設(shè)備技術(shù)人員決定對(duì)爐前液壓控制閥臺(tái)進(jìn)行遙控改造,來(lái)實(shí)現(xiàn)爐前操作精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化和安全化,通過(guò)在不影響爐前液壓控制閥臺(tái)手動(dòng)應(yīng)急前提下,一是將原有手動(dòng)換向閥更換為電液壓電磁閥以實(shí)現(xiàn)手動(dòng)換向和電動(dòng)換向,保證電控和應(yīng)急手動(dòng)兩種操作控制方式;二是在每個(gè)鐵口加設(shè)推桿式控制遙控操作器和接收器,逐項(xiàng)進(jìn)行遙控器遙感對(duì)應(yīng),實(shí)現(xiàn)泥炮開口機(jī)自動(dòng)開關(guān)功能,減少安全風(fēng)險(xiǎn)。改造后,不僅實(shí)現(xiàn)了泥炮、開口機(jī)遙控操作,而且遙控顯示屏可實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示開口機(jī)、泥炮作業(yè)壓力、泥炮泥缸行程,實(shí)現(xiàn)了可視性操作,進(jìn)一步保障了人員安全。
高爐軟水泵升級(jí)擴(kuò)容,提高冷卻強(qiáng)度。
擴(kuò)容前,該單位1280m3高爐軟水密閉泵原設(shè)計(jì)水泵流量為2600m3/h,不能完全保證安全生產(chǎn), 影響爐缸安全運(yùn)行,致使高爐本體壽命縮短。為促進(jìn)高爐安全高效冶煉,適應(yīng)“大批重、高負(fù)荷、大風(fēng)量”操作要求,工藝技術(shù)人員決定對(duì)軟水密閉泵進(jìn)行升級(jí)擴(kuò)容,通過(guò)在保證電機(jī)功率和水泵外形尺寸不變的基礎(chǔ)條件下,將兩臺(tái)軟水密閉泵冷卻水流量提高至3200 m3/h,以確保冷卻強(qiáng)度與熱流強(qiáng)度相適應(yīng)。
改造后,不僅可實(shí)現(xiàn)兩臺(tái)水泵安全切換,提升高爐冷卻系統(tǒng)安全性,而且避免了爐缸燒穿等安全事故發(fā)生,預(yù)計(jì)年可降本70.4萬(wàn)元。
電子皮帶秤驅(qū)動(dòng)改造,減少稱量誤差。
該單位原料一區(qū)1系統(tǒng)管1帶8臺(tái)皮帶秤均為尾輪驅(qū)動(dòng)方式。在實(shí)際生產(chǎn)中,由于尾輪裝配和頭輪裝配均受力較大,容易造成軸承、電機(jī)、減速機(jī)負(fù)載過(guò)大,導(dǎo)致皮帶秤稱量精度誤差較大,原料配比執(zhí)行困難,混勻礦質(zhì)量變差。
針對(duì)此問(wèn)題,該單位對(duì)皮帶秤重新進(jìn)行設(shè)計(jì),通過(guò)采用頭輪驅(qū)動(dòng)方式、減少裙邊帶的漲緊力、改變尾輪裝配軸承外置形式為內(nèi)置形式和對(duì)尾輪裝備底座支架由整體式改造為可拆分式等舉措,進(jìn)一步增強(qiáng)尾輪驅(qū)動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性和強(qiáng)度。改造后,皮帶秤運(yùn)行中張緊力實(shí)現(xiàn)大幅降低,頭尾輪裝配、裙邊帶、托輥等零部件故障損耗大幅度降低,有效降低了稱量精度不穩(wěn)定對(duì)混勻礦質(zhì)量造成波動(dòng),預(yù)計(jì)年可創(chuàng)效10萬(wàn)元以上。(吉艷琴)