本報記者 李巍 通訊員 梁夢穎
進(jìn)入技術(shù)升級新階段以來,河鋼集團(tuán)張宣科技主動求變求突破,先后成功破解氣體檢測結(jié)果高等5項理化檢測技術(shù)難題,為張宣科技特鋼質(zhì)量提升、理化檢測技術(shù)升級做出了積極貢獻(xiàn)。
自主改造——
提升樣品檢測效率
眼睛緊緊貼在金相顯微鏡的鏡頭上,仔細(xì)觀察著試樣,9月12日,張宣科技技術(shù)中心鋼后實驗室主任王海東正在進(jìn)行金相試驗。
一大早,王海東緊盯著屏幕上顯示的30組最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),幾分鐘后,他擰在一起的眉頭終于舒展開來。“經(jīng)過我們的改造,金相切割機(jī)能夠完成氣體樣品一次切割成片。在保證樣片光潔度的前提下,單個樣品的制樣時間縮短了6分鐘,氣體檢測工作效率有了大幅提高,制樣流程也得到進(jìn)一步優(yōu)化?!蓖鹾|說道。
今年初以來,張宣科技對電爐產(chǎn)品氣體檢測及時性、精準(zhǔn)性提出了更高要求,而氣體制樣效率及質(zhì)量的提升是保證檢測及時性和準(zhǔn)確性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
“片狀樣品必須切割成2毫米~3毫米厚的薄片,并且要保證兩面光潔度滿足檢測要求,而金相切割機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置均為單切割片,采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備加工時就必須進(jìn)行兩次切割才能完成,靠人工調(diào)整二次切割位置,樣片厚度很難控制,導(dǎo)致后續(xù)制成的樣粒重量大小不一致,嚴(yán)重影響檢測精度?!痹谠摴炯夹g(shù)中心召開的提升優(yōu)特鋼中氣體檢測準(zhǔn)確性攻關(guān)會上,一個難題擺在了張宣科技鋼后實驗室技術(shù)團(tuán)隊面前。
要提升氣體樣品檢測準(zhǔn)確性,就要對制樣設(shè)備進(jìn)行自主改造。堅定這一想法后,鋼后實驗室立即組織專業(yè)人員開展專項攻關(guān)。他們對標(biāo)河鋼石鋼,查閱大量資料,結(jié)合化驗室實際情況,與設(shè)備維保人員探討解決問題的辦法,最后決定在金相切割機(jī)上加裝一張切割片,在兩張切割片中間加裝一個2毫米~3毫米厚的墊片,這樣一來就完美解決了二次切割的問題。該團(tuán)隊人員用了3周時間,進(jìn)行了零部件改造、調(diào)試及改造前后數(shù)據(jù)積累比對。最終數(shù)據(jù)顯示,改造后制樣時間有效縮短,檢測數(shù)據(jù)精度也有明顯提升,年可節(jié)省新制樣設(shè)備采購費用約13萬元。
創(chuàng)新研發(fā)——
滿足電爐生產(chǎn)需求
“鋼渣中氧化亞鐵一直采用手工分析,不能滿足電爐特鋼開發(fā)對鋼渣檢測頻次和檢測時效的要求,必須開發(fā)一種快速檢測方法來適應(yīng)快節(jié)奏生產(chǎn)需求?!痹?月初的站務(wù)會上,鋼后實驗室根據(jù)轉(zhuǎn)型產(chǎn)線實際需求確定了具體攻關(guān)方向。
“激發(fā)X射線熒光,對分光后的各單色X射線熒光進(jìn)行檢測,詳細(xì)記錄數(shù)據(jù),再根據(jù)數(shù)據(jù)得出定性、定量分析結(jié)果……”張宣科技技術(shù)員賈國鋒嚴(yán)格執(zhí)行每一步驟,即使同樣的工作已做過百余次,他依然不敢有絲毫松懈。為確保鋼渣全分析快速檢測方法盡快投用,該攻關(guān)團(tuán)隊還明確了各類渣系X射線熒光快速分析方法,每天深入原料化驗室進(jìn)行跟蹤試驗,對150個鋼渣樣品用兩種分析方法進(jìn)行實驗數(shù)據(jù)比對,確定適合的操作方法,并不斷優(yōu)化操作步驟。
之后,他們又將部分樣品送往河鋼石鋼理化檢測中心進(jìn)行實驗比對,25組比對結(jié)果得到河鋼石鋼專家的一致認(rèn)可。該檢測方法投入使用后,不僅降低了試驗成本,還使檢測效率提升了一倍。
《中國冶金報》(2023年09月20日 03版三版)