本報(bào)記者 李巍 通訊員 劉丹
9月22日上午,河鋼宣鋼二鋼軋廠棒材作業(yè)一區(qū)生產(chǎn)現(xiàn)場的工作人員們正在進(jìn)行換品種檢修作業(yè),青年生產(chǎn)主管馮有文正在對著對講機(jī)指揮天車更換軋機(jī)。隨著一聲“天車,放”,軋機(jī)被精準(zhǔn)地吊入更換裝置內(nèi),在完成推進(jìn)、安裝、調(diào)整輥縫操作后,馮有文低頭看看手表,心中頗為欣喜:“軋機(jī)更換整整節(jié)約了15分鐘,14號立式更換裝置真是既便捷又有效率。”
據(jù)了解,該產(chǎn)線共有18架軋機(jī),平立交叉布置,軋機(jī)作為完成鋼材軋制的重要設(shè)備,是影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。為此,該廠以“質(zhì)量提升、效率提升、效益提升”為思路,聚焦產(chǎn)線短板,匯集職工智慧,開展攻關(guān)活動(dòng),為提高效益貢獻(xiàn)力量。
“操作技術(shù)、輔助設(shè)備、人員配合等諸多因素影響著軋機(jī)更換時(shí)間,我們通過工藝技術(shù)研究及現(xiàn)場環(huán)境綜合考慮,將目標(biāo)鎖定在更換軋機(jī)這個(gè)‘提升點(diǎn)’?!瘪T有文明確了攻關(guān)點(diǎn)。14號軋機(jī)設(shè)定為立式軋機(jī)使用,需使用特定輔助裝置將軋機(jī)放倒為平式才可進(jìn)行更換檢修,工序相對復(fù)雜,在放倒過程中因車輪、油缸等問題易發(fā)生卡阻,這些“難題”引起了馮有文的注意。
攻關(guān)團(tuán)隊(duì)深入研究軋機(jī)更換工藝,對軋機(jī)更換裝置動(dòng)起了腦筋,經(jīng)過反復(fù)論證,創(chuàng)新發(fā)明了“立式更換裝置”,徹底改變了“平式更換裝置”存在的的缺陷。該裝置輔助軋機(jī)“直立移出”后直接進(jìn)行更換操作,再“直立移進(jìn)”進(jìn)行安裝,從吊裝、翻轉(zhuǎn)、更換再翻轉(zhuǎn)、吊裝、安裝變成直出直入進(jìn)行安裝,更換難度大大降低,減少了吊裝、翻轉(zhuǎn)所用時(shí)間,更換軋機(jī)時(shí)間從30分鐘縮短到15分鐘。
一時(shí)間,全體干部職工拿起“放大鏡”,開始研究崗位上存在的短板、差距和不足。
“這個(gè)裝置確實(shí)不錯(cuò),更換軋機(jī)時(shí)間減半,日產(chǎn)量提高50噸,月可多創(chuàng)效6萬余元。”棒材作業(yè)一區(qū)作業(yè)長要海淵豎起了大拇指。
《中國冶金報(bào)》(2020年10月20日 03版三版)